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來(lái)源: │ 發(fā)表時(shí)間:2015-06-26 10:42:27 │點(diǎn)擊量:
我國(guó)煤泥重介旋流器的應(yīng)用情況
近年來(lái), 我國(guó)對(duì)煤泥重介旋流器分選粗煤泥工藝進(jìn)行了應(yīng)用研究。但是, 由于加重質(zhì)的粒度和分選密度控制等因素的影響, 因此, 應(yīng)用狀況不甚理想。當(dāng)加重質(zhì)粒度較細(xì), 被分選煤泥粒度較粗(一般為加重質(zhì)粒度的10 倍以上) 時(shí), 在一定的固體濃度范圍之內(nèi), 重懸浮液被看作是真重液, 為使懸浮液保持均勻和穩(wěn)定所施加的機(jī)械擾動(dòng)或定向流對(duì)在其中被分選的煤粒影響不大; 當(dāng)煤的粒度逐漸接近加重質(zhì)的粒度時(shí), 干擾沉降的規(guī)律開(kāi)始起作用。因此, 隨著入選煤粒度的減小, 分選精度明顯下降。為了使有效分選粒度更細(xì), 一是要使用更細(xì)的加重質(zhì), 二是要減小旋流器直徑, 并加大入料的壓力, 以提高離心力。
但是, 使用微細(xì)粒加重質(zhì)不僅會(huì)增加介質(zhì)費(fèi)用,同時(shí)也會(huì)增加介質(zhì)回收難度, 增加介耗。例如南桐選煤廠用<150mm重介旋流器處理< 015mm粒級(jí)煤泥, 所使用加重質(zhì)粒度< 40μm約占95%, 分選精度Ep =0106~01075, 噸原煤平均介耗為118kg。
據(jù)國(guó)外生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn), 煤泥重介旋流器的有效分選粒度范圍為1~011 mm。為保證較好的分選效果,應(yīng)盡可能做到: ①預(yù)先脫除< 011mm 級(jí)煤泥; ②加重質(zhì)粒度組成中< 40μm 的要在90%以上,< 10μm的要在50%以上; ③循環(huán)介質(zhì)要退磁。
采用煤泥重介旋流器工藝處理粗煤泥,分選精度高,分選密度范圍寬,但是,小直徑旋流器分選所需的細(xì)介質(zhì)來(lái)源于大直徑旋流器的溢流,由于兩個(gè)懸浮液系統(tǒng)相互影響,因而對(duì)實(shí)現(xiàn)全廠介質(zhì)系統(tǒng)平衡及自動(dòng)控制難度較大。此外,分選后的細(xì)粒煤與懸浮液一同進(jìn)磁選機(jī),導(dǎo)致磁選物料濃度高、粒度大,還會(huì)降低磁選機(jī)的介質(zhì)回收率,介耗相對(duì)較高。