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來(lái)源:m.dgyuenan.cn │ 發(fā)表時(shí)間:2015-10-09 09:16:01 │點(diǎn)擊量:
某鐵礦的選礦工藝具體流程為經(jīng)開(kāi)采出的鐵礦石經(jīng)過(guò)粗碎——洗礦——中碎——雙層振動(dòng)篩,之后進(jìn)入磁滑輪分選出塊精、中礦和塊尾,塊精經(jīng)細(xì)碎直接生產(chǎn)粉精礦產(chǎn)品,中礦經(jīng)細(xì)碎和雙層振動(dòng)篩進(jìn)入主廠(chǎng)房入磨入選。近年來(lái),該礦由于井下開(kāi)采難度增大,出籠原礦性質(zhì)和品位波動(dòng)很大,現(xiàn)行的選礦工藝和設(shè)備存在一定的不適應(yīng)性。因此,該鐵礦對(duì)選礦設(shè)備和工藝進(jìn)行了具體的優(yōu)化。
該礦主廠(chǎng)房選別工藝流程原為一段閉路磨礦、弱磁——搖床聯(lián)合選別流程,由于搖床占地面積大、耗水量多、難于操作維護(hù),后該礦進(jìn)行攻關(guān)試驗(yàn),用中磁機(jī)取代搖床獲得成功,用2臺(tái)中磁機(jī)采用二段掃選工藝取代了20多臺(tái)搖床,生產(chǎn)中提高了精礦品位2%、金屬回收率6%。2002年用1臺(tái)高效細(xì)碎機(jī)取代2臺(tái)圓錐細(xì)碎機(jī),使碎礦效率大幅提升,年節(jié)電70多萬(wàn)kWh。2005年對(duì)洗礦設(shè)備進(jìn)行了改造,用1臺(tái)直線(xiàn)篩取代2臺(tái)槽式擦洗機(jī),洗礦效率由44.23%提高到了68.32%,入選礦石的含泥量大大降低,不僅減輕了維修工的勞動(dòng)強(qiáng)度,而且每年可節(jié)約洗礦成本10多萬(wàn)元。2009年用紅星新型粗碎機(jī)取代老式粗碎機(jī),不僅效率提高、維修勞動(dòng)強(qiáng)度減小、破碎比增大,而且年可節(jié)約生產(chǎn)成本20多萬(wàn)元。
經(jīng)過(guò)對(duì)入磨物料考查分析發(fā)現(xiàn),原礦中含有一定量已解離的廢石和貧連生體,如能在入磨前預(yù)先拋棄部分尾礦,則可以提高球磨入選品位,減少入磨量,并改善礦石的可選性。該礦進(jìn)行了"-15~0mm粉礦磁滑輪拋尾可行性試驗(yàn)研究"并取得成功。采用永磁干式磁選機(jī),磁滑輪皮帶表面平均場(chǎng)強(qiáng)為0.2T,磁包角為169度。在入磨前增設(shè)磁滑輪預(yù)選工藝,預(yù)先拋掉品位為16%以下的尾礦,并遵循多碎少磨原則,將細(xì)碎閉路篩孔尺寸由15mm降為12mm以減小入磨原礦粒度,每年可降低鐵精礦生產(chǎn)成本200多萬(wàn)元。
隨著井下出籠原礦性質(zhì)的變化,選廠(chǎng)尾礦品位比以前有較大幅度的提高。經(jīng)全年統(tǒng)計(jì)表明,在入選品位31.44%的前提下,僅取得精礦品位55.17%和尾礦品位18.66%的選礦指標(biāo)。為此,該礦委托紅星機(jī)器對(duì)二段掃選中的磁選機(jī)進(jìn)行了磁系優(yōu)化改造,改造后的中磁機(jī)筒表平均場(chǎng)強(qiáng)僅提高62mT,但距離筒表20mm和38mm處的平均場(chǎng)強(qiáng)卻分別提高了137mT和139mT。分選區(qū)平均場(chǎng)強(qiáng)的提高,為弱磁性礦物的充分回收創(chuàng)造了條件,改造后尾礦品位降低到16%以下。
該礦主廠(chǎng)房球磨分級(jí)設(shè)備原采用的是螺旋分級(jí)機(jī),其分級(jí)效率低,維修勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)和維護(hù)成本高,嚴(yán)重影響磨礦效率和選別指標(biāo)。該礦采用按礦物粒度分級(jí)比按礦物密度分級(jí)效果更佳技術(shù),用分級(jí)效率高,重量輕、維修勞動(dòng)強(qiáng)度小、生產(chǎn)和維護(hù)成本低的直線(xiàn)振動(dòng)篩取代螺旋分級(jí)機(jī),改造后磨礦效率提高15%,精礦品位提高1%,每年可降低生產(chǎn)和維護(hù)成本80多萬(wàn)元。
多年來(lái),該礦主廠(chǎng)房每年排出的20多萬(wàn)t尾礦都是通過(guò)三級(jí)泵站輸往拐沖尾礦庫(kù)。近年來(lái),隨著壩面標(biāo)高的日益上升,尾礦庫(kù)的服務(wù)年限越來(lái)越短,有效庫(kù)容將不能滿(mǎn)足礦山生產(chǎn)需要,而另行建造尾礦庫(kù)所需費(fèi)用巨大。面對(duì)這一難題,該礦結(jié)合當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)需要大量鐵質(zhì)校正原料的實(shí)際,積極開(kāi)展尾礦脫水綜合利用技術(shù)攻關(guān)。采用尾礦粗細(xì)粒級(jí)分離、尾礦濃縮和高濃度輸送技術(shù)對(duì)尾礦進(jìn)行處理后,再利用陶瓷過(guò)濾機(jī)、快開(kāi)式全自動(dòng)隔膜壓濾機(jī)對(duì)尾礦進(jìn)行脫水處理,并將處理后的全部干尾礦作為水泥原材料進(jìn)行綜合利用,真正實(shí)現(xiàn)了礦山的無(wú)尾礦選礦生產(chǎn),確保了尾礦資源的高效利用。